提速 ↑ 再提速 ↑ ↑ 1100TEU集裝箱船3號船順利下水

2024-03-19

3月4日上午,由中國船舶集團武昌造船建造的 1100TEU集裝箱船3號船 順利下水!再一次掀起實干一季度的奮戰高潮!該船的下水同時也標志著公司該系列船節拍化建造再提速。


武昌造船黨委委員、副總經理劉祎,亞海航運船管總經理曾樹人,哥倫比亞船舶管理公司,日本船級社等相關單位人員出席下水活動。




該船是武昌造船為CA SHIPPING(中船租賃和亞海航運成立的合資公司)建造的四艘1100TEU集裝箱系列船的第三艘船。在建造方面,武昌造船充分發揮型船建造優勢結合自身對該型船舶的設計和建造經驗,有針對性的進行優化升級。


按照新造船模式組織施工建造,以中間產品為導向,積極推進總組建造,按區域推動殼、舾、涂作業在空間上分道、時間上有序,有效提升建造效率和舾裝完整性。積極推動工序前移。提前對上建總組進行地面預搭載,有效節省時間;在船臺階段對低溫淡水系統、主機滑油日用系統等4個系統進行串洗工作,完成艇架負重試驗報檢工作,有效縮短系泊試驗周期。積極運用先進工藝工法。推進分段無余量制造、舾裝單元化模塊化建造和無碼裝配等工藝,穩步提升建造進度和質量。分階段開展試箱工作,縮短船臺階段周期。對前兩艘船裝箱系統測量數據進行分析,固化試箱人員、明確控制重點,確保箱腳安裝的準確率和導軌的合格率,最終實現試箱報檢工作較2號船提前完成。嚴格建造過程精度控制。采用箱腳結構化,合并導軌和艙口圍安裝基準與分段建造基準,優化組立設計,積極應用自動焊接設備,使分段制造精度進一步提高,確保了集裝箱艙分段高質量轉序,提升了3號船原始坡口保留率的同時縮短了總組/搭載脫鉤時間。




目前,該船全船舾裝工作已基本完成,輪機和電氣設備已全部安裝完成,全船電纜拉敷達90%,主配電板、機艙照明、機艙監測報警系統、機艙風機已通電正常,全船管系除伴熱管、主機軸系接機管已全部安裝完成,全船51個系統已全部安裝完成,外檢安裝報檢完成已達到90%,上建內裝壁板及天花板除主甲板、梯道已基本安裝完成,冷庫已安裝完成,全船90個艙室完成涂裝61個。


后續,項目組將繼續以高標準、高質量組織好系泊試驗和內裝工作,確保船舶按期順利交付。

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